|
|
|
Катастрофа Ан-26Ш воздушных сил Украины в Чугуеве |
|
|
|
|
|
|
|
Тип происшествия: катастрофа
Дата: 25 сентября 2020 г.
Время: 20:44
Страна: Украина
Место происшествия: Харьковская область, район а/д Чугуев
Тип ВС: Ан-26Ш
Регистрация ВС: 76 желтый
Принадлежность: неизвестна
Подразделение: 203 учебная авиабригада
|
|
|
|
|
Описание |
Экипаж 203-ей учебной авиабригады выполнял учебно-тренировочные полеты с базового а/д Чугуев ночью в простых метеоусловиях с курсантами Харьковского национального университета воздушных сил Украины на борту. В составе экипажа находились 6 инструкторов (командир, два штурмана, бортмеханик, борттехник и бортрадист) и 2 курсанта 4-го курса, исполнявшие обязанности помощников командира экипажа (вторых пилотов). 19 курсантов 2-го курса находились в салоне самолета, где были оборудованы места для штурманской подготовки. Всего было запланировано 10 полетов продолжительностью по 15 минут. Полеты были начаты в 18:50. Выполнив 5 полетов, экипаж произвел взлет в шестой полет. После взлета возникла неисправность левого двигателя (отказ системы ПРТ-24 с падением давления в измерителе крутящего момента ИКМ). Система предельного регулирования температуры ПРТ-24 управляет перемещением перепускной иглы автомата дозировки топлива, увеличивая слив топлива при превышении температуры газов за турбиной установленных ограничений и уменьшая слив при уменьшении температуры газов меньше нижней границы ограничений.
В 20:38 экипаж передал о падении давления ИКМ левого двигателя и стал производить заход на посадку на ВПП 16. При заходе на посадку, после пролета ДПРМ, самолет начал уклоняться влево от посадочного курса и в 20:45, примерно в 1100 м северо-восточнее торца ВПП 16 и левее продолжения ее оси на 650 м, с креном столкнулся с деревьями лесополосы вдоль 4-х полосного шоссе М-03 (Киев-Харьков-Должанское). После этого самолет столкнулся с землей на обочине шоссе и загорелся. Фюзеляж развернулся в обратную направлению движения ВС сторону. Двое курсантов 2-го курса доставлены в больницу. Один из них получил ранения средней тяжести, второй скончался на следующий день от тяжелых ожогов. Остальные курсанты и экипаж погибли на месте. Самолет сгорел за исключением хвостовой части.
| |
Сведения о пострадавших
| |
Экипаж |
8 |
8 |
Пассажиры |
19 |
18 |
На земле |
|
0 |
| | |
| |
Подробности происшествия
Категория происшествия |
катастрофа |
Фаза полета |
заход на посадку |
Установленные причины АП |
|
Организация, расследовавшая АП |
|
|
Сведения о воздушном судне
Тип ВС |
Ан-26Ш |
Регистрационный (бортовой) номер ВС |
76 желтый |
Государственная принадлежность |
Украина |
Дата выпуска ВС |
1977 |
Заводской номер ВС |
5608 |
Наработка ВС (часы) |
|
Наработка ВС (циклы) |
|
Силовая установка |
|
|
Сведения о рейсе
Номер рейса |
|
Категория рейса |
Тренировочный (учебно-тренировочный) |
Подразделение |
203 учебная авиабригада |
Пункт вылета |
Чугуев |
Пункт назначения |
Чугуев |
Начальный пункт маршрута |
Чугуев |
Конечный пункт маршрута |
Чугуев |
|
Подробные сведения
Описание развития аварийной ситуации |
При расследовании установлено: экипаж выполнял взлет «с конвейера». После посадки, на пробеге, командир экипажа переставил закрылки с посадочного в взлетное положение и перевел рычаги управления двигателями на взлетный режим работы. При увеличении режима работы двигателей давление масла в ИКМ правого двигателя увеличилось до расчетного значения (87 кгс/см2), а в левом двигателе только до 59 кгс/см2. Вследствие быстротечности производства взлета «с конвейера» борттехник не обнаружил отклонения параметров работы левого двигателя. Вероятно по той же причине помощник командира экипажа (курсант) не заметил загорания красной сигнальной лампы «ИМ-24 заторможен» левого двигателя на щитке системы ПРТ-24, что было вызвано срабатыванием тормозной муфты исполнительного механизма. Возникший разнотяг двигателей должен был приводить к тенденции увода самолета вправо. Однако, при работающей вспомогательной силовой установке РУ-19А-300, расположенной справа, данная тенденция является обычной и не насторожила командира экипажа, который по достижении скорости V1 в 20:36:07 принял ошибочное решение производить взлет.
Сразу после взлета борттехник заметил несоответствие параметров работы левого двигателя техническим условиям и горение сигнальной лампы «ИМ-24 заторможен» левого двигателя, о чем доложил командиру экипажа. В дальнейшем, пытаясь выполнить раздел РЛЭ «Контроль за работой системы ПРТ-24 двигателя АИ-24ВТ по вольтметру», с высоты 150 м в течение 35 секунд плавно уменьшил его работу до Рикм=32 кгс/см2, а после выключения ПРТ-24 левого двигателя установил ему Рикм=43 кгс/см2.
В 20:38:09 командир экипажа доложил о падении давления ИКМ левого двигателя руководителю полетов. Набрав высоту круга, экипаж приступил к заходу на посадку по стандартной схеме с четырьмя разворотами. При полете по кругу был снова запущен двигатель РУ-19А-300, а режим работы правого двигателя уменьшен сначала до 65 кгс/см2, затем до 50 кгс/см2. Режим работы левому двигателю был уменьшен до 20 кгс/см2, что не соответствовало требованиям РЛЭ, указывающем при отказе ПРТ-24 сохранять давление ИКМ обоих двигателей равным.
Выполнив четвертый разворот, экипаж вышел на посадочный курс и продолжал снижение с выпущенными шасси и на 15° закрылками. Режим работы двигателей при этом был уменьшен и на высоте 400 м и удалении 5 км от торца ВПП составлял Рикм пр.=31 кгс/см2, Рикм лев.=10 кгс/см2.
В 20:42:58 командир экипажа, неправильно оценив имеющийся запас мощности двигателей, дал ошибочную команду выпустить закрылки полностью (на 38°). В 20:44:07 экипаж доложил о готовности к посадки. Руководитель полетов посадку разрешил. Для выдерживания рекомендованной РЛЭ при полете с закрылками на 38° скорости снижения на предпосадочной прямой 220 км/ч экипаж начал увеличивать режим правому двигателю. Увеличение режима работы правого двигателя продолжалось в течение около 20 с. Режим работы правого двигателя достиг взлетного. Одновременно был увеличен режим работу и РУ-19А-300. Это привело к значительному увеличению разнотяга медлу левым и правым двигателями. На высоте 120 м, при скорости 211 км/ч давление в ИКМ было: Рикм пр = 66 кгс/см2, Рикм лев= 7 кгс/см2. При этом командир экипажа почти не использовал руль направления для уравновешивания момента от несимметричной тяги, что привело к возникновению значительного скольжения на правую плоскость крыла. В результате увеличения аэродинамического сопротивления при скольжении скорость полета стала уменьшаться. На высоте 70 м, при скорости 199 км/ч, давление в ИКМ было: Рикм пр = 92 кгс/см2, Рикм лев= 6 кгс/см2.
В 20:44:36 по команде командира экипажа борттехник зафлюгировал воздушный винт левого двигателя энергичным перемещением его РУД в положение выше 37,5 ° по УПРТ при Рикм<10 кгс/см2.
В дальнейшем, в результате попытки командира экипажа удерживать самолет на заданной траектории снижения при значительном падении скорости полета путем отклонения штурвальной колонки «на себя» и при наличии значительного скольжения на правое полукрыло, произошло сваливание самолета на левое полукрыло, с развитием крена до 50 ... 70°, что сопровождалось разворотом самолета влево. Только с началом сваливания командир экипажа начал отклонения правой педали вперед. В процессе всего сваливания штурвальная колонка все время отклонялась «на себя». Примерно в 20:44:50 самолет столкнулся с землей.
|
Выводы комиссии, расследовавшей АП |
Основной причиной катастрофы является незаконное разрешение руководителем полетов на аэродроме Чугуев на взлеты самолета конвейерным способом. Вследствие выполнения быстротечного взлета указанным способом экипажем не был своевременно установлен отказ системы ПРТ-24 и не принято решение на прекращение взлета. В дальнейшем, при недостаточной подготовке экипажа к ночным полетам и отсутствии помощи со стороны руководителя полетов, произошла потеря управляемости самолетом на заключительном этапе захода на посадку. Командир экипажа в течение 11 месяцев не выполнял ночных полетов, но был допущен к полету с курсантами без проведения тренировки. Помощник командира экипажа (курсант 4 курса) не имел права выполнять полет в этой должности, так как не завершил программу обучения. Тяжести происшествия способствовало разрешение командования проводить учебные полеты одновременно для курсантов-штурманов и курсантов-летчиков. |
|
Дополнение
Сведения об экипаже |
Не приводятся. Фамилии участников событий в тексте изменены. |
Примечание airdisaster.ru |
|
Источники информации |
|
|
|
|
|
|